应用案例名称
大连盘起工业废研磨液、废切削液等混合废液减量减排项目
工艺流程
废水进入设备主机中,压缩机运转产生热能,通过管束式换热器与管内的废水进行热交换,将进入到蒸发器中的废水加热,在微负压条件下,废水在86°C左右开始蒸发。水蒸气被压缩机压缩后,温度上升至120°C;再循环到管式换热器中,作为热源进行热交换,同时进行冷却。在系统持续运行的过程中,蒸发器内的浓缩液逐渐累积,当母液含水率低、无法产生足够蒸汽时,残留的浓缩废液被系统强制排出,之后系统自动进入下一个工艺循环。
污染防治效果和达标情况
COD降低为原液的20倍以上;配置后处理装置,可直接排放;电导率远优于自来水,浓缩液体积只有原污水的1%~10%。
二次污染治理情况
1.为了在蒸馏过程中,废液状态不稳定、波动过大及可能泄露等安全隐患,起泰推出了基于冗余安全技术的泡沫传感与控制方案,轻松应对易起泡水质。
2.蒸发器装有玻璃视镜,便于在蒸发过程中监控;消泡剂计量和自动添加系统针对易起泡水质,完成消泡剂的添加,尽量减少消泡剂用量。
3.同时设有防漏底盘
泄漏发生时,可对污水进行临时收纳,防止污染范围扩大
4.ECO独创的T型管道消音器,高密度防火隔音门板。设备启动噪音≤80db,运行噪音≤75db。
能源、资源节约和综合利用情况
项目年减碳量为119.105吨二氧化碳
导入ECO设备后废液的年处理成本约13万元;与改造前相比,每年可节约资金约107万元
投资费用
工程基础设施建设费用和设备投资:128万元。
运行费用
废液处理成本约13万元/年,平均216.7元/吨废液