应用案例名称
石家庄循环化工园区工业废物处置中心(一期)
案例规模
超临界水氧化2万t/a,物化1万t/a。
验收情况
危废处理试运行后,于2018年10月18日通过环保验收,行政审批单位为河石家庄循环化工园区行政审批局。
工艺流程
根据工艺分为原料存储配制单元、换热氧化反应单元、减压与分离单元、换热单元与液氧液氮气化五个技术单元。原料通过调节含水率、pH值等完成配浆,将原料储罐内的浆料通过原料泵升压至反应压力,经反应器顶部喷嘴与高压氧气混合后进入反应器,进行超临界水氧化反应,反应温度为600-700℃,利用原料中有机物氧化反应放出的热量维持系统所需热量,反应后物料经多级降压后,进入闪蒸罐进行气液分离。闪蒸罐顶部气体经调压后高空排放。液体进入换热单元,冷却至40℃,根据水质进行处理后回用。
污染防治效果和达标情况
浮渣经超临界水氧化处理后有机质转化率超过99.9%,出水清洁,COD<50mg/L,SO(2)NOx及烟尘产生量远低于国家标准。排水各检测指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级排放标准,废气检测污染物远低于《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)表3标准。
能源、资源节约和综合利用情况
项目主要消耗的能源和耗能工质为甲醇、电力、热力和水。年综合能耗为2756.18t标准煤(当量值)。达产后单位产值能耗为0.48tce/万元;单位工业增加值能耗为0.946tce/万元。
投资费用
项目投资18294.48万元(包括2万t/a超临界水氧化和1万t/a物化处理)。
运行费用
电耗205.55元/t,液氧187元/t,其他药剂84.02元/t,人工成本213元/t,设备折旧351元/t,维修管理费49.24元/t,合计1089元/t。装置规模扩大可显著降低人工成本和设备折旧。