应用案例名称
危险废物预处理-熔渣回转窑技术-重庆长寿危险废物处置中心焚烧系统
工艺流程
(1)废物的贮存、配伍和预处理、进料系统:有效减小了危险废物组成、危险废物含水量等因素对固有燃烧装置的燃烧质量极大影响,减少造成二次污染的现状;
(2)熔渣回转窑焚烧:核心处理部分,熔渣形成类玻璃状颗粒物,浸出毒性极低,满足国际国内直接资源综合利用标准,最大程度实现危险废物处置减量化和无害化;
(3)二燃室处理:回转窑内产生的烟气经窑尾通过二燃室的燃烧器将温度加热到1100℃以上,使烟气中的微量有机物及二噁英得以充分分解,分解效率超过99.99%;
(4)余热锅炉:一方面对烟气降温,另一方面产生蒸汽用于工艺及生活使用;
(5)净化系统:由急冷塔、干法脱酸、袋式除尘器和湿法脱酸组成,根据用户的要求可以分别达到国家及欧盟排放标准;
(6)烟风系统:排放处理达标的烟气及给焚烧炉补充燃烧空气;
(7)灰渣、飞灰收集:通过刮板出渣机刮板输送机、螺旋输送机或气力输送机完成收集或净化;
(8)电气自控与烟气在线监测:通过DCS自控系统和MCC电气控制系统完成自动或机械操作;同时采用烟气在线监测系统。
污染防治效果和达标情况
二次污染物主要为炉渣、飞灰、烟气(二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、烟尘等)、渣场渗滤液等。均符合《危险废物焚烧污染控制标准》(BG18484-2001)。
二次污染治理情况
酸性气体通过循环硫化床、湿法脱酸塔脱酸去除,烟尘通过布袋除尘去除,均达标排放。
焚烧产生的炉渣和飞灰,炉渣进行填埋场填埋处置,飞灰经固化达标后填埋处置。
填埋场渗滤液收集后,经污水处理车间进行处置,达标后外排。
能源、资源节约和综合利用情况
焚烧产生的炉渣和飞灰,炉渣进行填埋场填埋处置,飞灰经固化达标后填埋处置。炉渣、飞灰产生率低于20%,热灼减率低于5%,焚毁去除率大于99.99%。焚烧残渣类玻璃体,浸出毒性极低,满足欧盟、美国EPA资源综合利用标准,可以节省灰渣固化填埋费用,直接进行填埋,最大程度的减少了再处置的量。
酸性气体通过循环硫化床、湿法脱酸塔脱酸去除,烟尘通过布袋除尘去除。烟气处理设施达到环保要求合法排放。
填埋场渗滤液进行收集后,进行污水处理车间进行处置,达标后外排。二次污染物主要为炉渣、飞灰、烟气(二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、烟尘等)、渣场渗滤液等。经国家环境检测中心及中国赛宝实验室分析检测,相关参数均符...
投资费用
该项目设计标准处置规模为48t/d,总投资4800(2007年)万元,其中,设备投资约4000(2007年)万元;主体设备寿命大于15年。
运行费用
焚烧系统运行费用约1500元/t(包括直接运行费与固定费用:辅助燃料、水电、药剂、折旧费、固定资产税及原材料费、维修费、人工费、管理费等)。
以典型处置能力50t/d为准,年处理危险废物量约为16000t,年直接经济效益可达750万元。地区专项整治及专项培训每年可收入80万元以上;正在制订的相关国家标准“玻璃化标准”颁布后可以实现焚烧残渣资源化综合利用,产生一定的经济效益;此外,由于本产品的投入还可以为企业节省减免排污费和罚款300万以上。因此,每套典型规模的本产品年经济效益约为1200万元左右。