应用案例名称
聚力公司年处理废润滑油5万吨/年生产装置
工艺流程
废润滑油与氢气混合加热到300℃进入预加氢反应器内进行脱除废润滑油中的各类金属剂,脱除废润滑油中的硫、氮、氯,达到加氢精制的条件,伴随小部分裂解反应,反应产物再次与氢气混合加热至340℃进入加氢精制反应器进行进一步脱氧、脱硫、脱氮、脱金属反应后得到达到II类基础油标准的再生润滑油基础油。
污染防治效果和达标情况
废水处理后符合《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用于循环水系统要求限值;废渣委托持危险废物处置资质的第三方委托处置。
二次污染治理情况
废水处理后符合《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中敞开式循环冷却水系统补充水标准后回用于循环水系统要求限值;废渣委托持危险废物处置资质的第三方委托处置。
能源、资源节约和综合利用情况
1.根据节能降耗减排数据分析,本项目原设计年产生二氧化碳946吨。通过工艺技术改造,利用生产的不凝气替代60%的天然气,改造后二氧化碳年排放量为378.4吨,二氧化碳减排量567.6吨。
2.废水处理后回用于生产冷却系统。全年可回用水量为5040吨。
3.对比国内废润滑油再生传统工艺,尾渣产生量减少90%。
4.再生利用率(气液两项)>98%。