应用案例名称
唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司北区炼铁1#、3#烧结脱硝项目
案例规模
200m2,烟气量1080000m3/h
工艺流程
经CFB脱硫系统后,布袋除尘器出口温度为75℃左右的烟气被脱硝系统新增引风机抽取,经GGH换热,再与热风炉系统出口800℃~1000℃左右的高温烟气混合至180℃~220℃,混合烟气经脱硝反应器完成脱硝反应。
污染防治效果和达标情况
设计工况下,NOx排放浓度<50mg/m3,氨逃逸<2.5mg/m3,二噁英排放浓度为0.049~0.056ng-TEQ/m3,达到河北省《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)和《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB28662-2012)中规定的污染物排放限值要求。
二次污染治理情况
该技术应用中的二次污染为气态逃逸的氨气,逃逸的氨气浓度<2.5ppm。
能源、资源节约和综合利用情况
与传统的中温(240℃~280℃)SCR脱硝工艺相比,采用低温SCR脱硝工艺,在同等标况的烟气量条件下,工况烟气量减少,从而降低设备投资和运行能耗。
投资费用
总投资费用为6680万元。其中,1#烧结脱硝系统供货2698万元(含催化剂投资1080万元);1#烧结脱硝系统安装费用642万元。3#烧结脱硝系统投资费用同1#。
运行费用
应用本技术每年能源消耗费用为1926.63万元,单位烧结矿脱硝成本为11.35元/t烧结矿。