应用案例名称
唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司150万吨/年焦炉烟气净化项目
案例规模
一期焦炭150万吨/年,二期焦炭300万吨/年
工艺流程
烟气经换热器降温至120℃~150℃,然后从底部进入吸附塔,与活性炭接触脱除SO(2)H2S、粉尘等污染物,上升烟气经喷氨格栅后再次与活性炭接触,脱除NOx等其他污染物,净化后的烟气经烟囱排放。活性炭由吸附塔顶部进入反应器,向下缓慢移动,吸附饱和的活性炭由底部排出,经输送装置进入解吸塔,热解吸再生后送入吸附塔循环使用。
污染防治效果和达标情况
焦炉烟气入口颗粒物浓度约20mg/m3,出口浓度约8mg/m3;入口NOx浓度约330mg/m3,出口NOx浓度约60mg/m3,脱硝效率达80%以上;入口SO2浓度约175mg/m3,出口SO2浓度小于10mg/m3,脱硫效率可达90%以上。三种污染物出口浓度均优于《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)特别排放限值要求。
能源、资源节约和综合利用情况
通过该技术的应用,每年可减少SO2排放350吨~440吨,NOx排放510吨~750吨,颗粒物排放30吨~70吨,可回收硫酸铵720吨~910吨。
投资费用
项目总投资约8000万元,其中吸附塔、解吸塔等设备及活性炭费用约6500万元,基础设施建设费用约1500万元。
运行费用
该项目年运行费用为1085万元,折算运行成本为7.23元/吨焦。