工艺流程
磷石膏矿渣轻骨料生产时,需要先将磷石膏进行粉磨并和电石渣进行混合并存放3~6天进行陈化改性,改性后的磷石膏pH由原来的3.0提高到12.0,经陈化3~6天后pH值稳定在8.0以上,改性后的磷石膏和碱性激发剂、活性硅铝矿物掺合料及其他辅料(早强剂、促凝剂等)和水搅拌混合后进行造粒,经过湿水养护28至45天后,通过打磨筛分后得到各粒径级配的磷石膏矿渣轻骨料。
污染防治效果和达标情况
(1)磷石膏轻骨料稳定层芯样浸出液各项指标低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)中标准限值;各监测点地表水样品各项指标满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中地表水Ⅲ类限值;
(2)对比施工前,各监测点地表水、地下水、底泥、土壤样品各项指标无明显增减变化。
能源、资源节约和综合利用情况
根据实际核算,每生产一吨磷石膏轻骨料稳定层消耗电力16.31千瓦时、煤3.49千克、柴油0.48升,该项目共使用磷石膏轻骨料稳定层约11472.3吨,则共消耗电力187.11兆瓦时、煤40.04吨、柴油5506.7升。
运行费用
磷石膏轻骨料稳定层混合料平均出厂价格约92元/吨,合计使用磷石膏轻骨料稳定层约11472.3吨,则运行费用共计105.54万元。