电镀废水处理及资源化回用技术(SCR工艺)

来源项目
技术分类
水污染防治技术-水资源利用-电镀行业
适用对象及范围
适用于电镀废水处理与资源回收再利用,综合处理电镀废水,同时对盐分浓缩结晶、重金属等资源进行回收利用。

基本原理

电镀废水处理及资源再生回用的工艺系统(SCR)将含氰、含铬、含镍、酸铜的电镀废水经过各自的预处理过程后,与企业的综合废水一起进入综合收集池,其主要包括预处理、高级氧化、超滤、电除盐、反渗透、MVR 蒸发以及污泥干燥等主要工艺。SCR三联柱离子交换技术保障有价金属离子的有效富集,电积技术实现金属离子的分类单质化,SCR电渗析膜分离和浓缩技术可高效分离重金属和浓缩盐分,同时能高效去除COD、氨氮和其它有害物质,使得水体中重金属的去除更加容易彻底。

技术描述(创新点及优势)

综合运用各种物理化学分离技术包括电除盐技术、膜技术及蒸发技术来实现盐分浓缩结晶、重金属回收利用及中水回用的目的,简称SCR工艺(S-Separation分离,C-Concentration浓缩,R-Recycle资源回收)。本方法包含固液分离系统、电除盐系统、反渗透系统、MVR蒸发系统。

应用案例名称

浙江台州玉环福天宝沙门滨港工业城电镀废水处理资源化项目

案例地址

浙江省台州市玉环市

案例规模

/

项目投运时间

2020-11-01

工艺流程

(1)将电镀产线的废水按照环保要求以及资源回收的原则分类。将有价金属提炼出来;部分废水进行酸度调节,沉淀金属离子,然后经过固液分离,污泥送干燥后进一步回收金属;(2)该方法得到的溶液进一步经过处理得到电除盐浓水和电除盐淡水,其中重金属离子和盐分都集中在电除盐浓水中;(3)该方法得到的电除盐淡水再经过反渗透系统得到RO产水(淡水)和RO浓水,RO淡水送回生产线使用,RO浓水返回电除盐进水,盐分最终进入到电除盐浓缩浓水中;(4)该方法得到的电除盐浓水经过调节酸度值,沉淀富集的重金属离子,得到上清液和污泥,污泥送干燥后进一步回收金属;(5)该溶液进行蒸发,得到蒸发水和结晶盐。

污染防治效果和达标情况

本项目设计处理量3000m3/d,每年可以减排电镀废水100万m3,相当于节约用电600000kwh,折算标准煤73.8吨;减少化学药剂使用量3300吨/年,相当于节约用电7920000kwh,折算标准煤974.2吨;减少电镀污泥排放60%,相当于节约用电6403500kwh,折算标准煤787.6吨;实现每年回收有价金属160吨,相当于节约用电1120000kwh,折算标准煤137.8吨;每年回收再利用工业副产盐约8000吨,相当于节约用电360000kwh,相当于减少标准煤44.3吨。经过多次的物化分离净化、浓缩结晶等工序,SCR系统将电镀废水原水中的重金属去除率达到不小于99.9%,最终产水中重金属离子去除到低于检测极限值;COD、氨氮、总磷、总氮等污染因子去除率均高于90%,最终指标远好于现行表-3标准及《工业用水标准GBT19923-2005》中的水质标准。

二次污染治理情况

1)经资源化处理,相对于传统法污泥量减少60%至70%;2)完全可以做到变废为宝,将废泥无害化处理变成新型材料;3)通过分离及蒸发系统可以将浓废液变成工业盐,成为原材料;4)降低药剂使用,减少环境负担,水可以100%的回用到电镀生产线,不产生二次污染。

能源、资源节约和综合利用情况

SCR工艺基于物料平衡及资源回收的设计理念,区别于以减排为目的传统工艺技术。在传统工艺无法达到稳定达标排放及资源回收的情况下,以本项目设计处理能力3000m3/d,采用SCR工艺技术系统为例,年生产330天,可实现:1)每年节约淡水资源100万m3,产水可以100%的回用到电镀生产线,不产生二次污染,相当于20000人每年的用水量。2)每年回收有价金属资源160吨,不但为我国缓解战略资源短缺矛盾做了贡献,而且避免了环境的重金属污染。3)每年产出工业副产盐8000吨,可以减少约3.1万亩的土壤轻度盐碱化(土壤深度30cm)。4)电镀污泥排放相对于传统处理法减量60%至70%,减少了二氧化...

投资费用

总投资14000万元 建设期9个月

运行费用

(单位:万元)设计年处理污水量 99万吨 、土地475、厂房水池及管道3000 、设备10225、公共配套300 、年销售收入8910(含税)、成本7410(含税)、水电气3630、 药剂795 、工资592、污泥772 、折旧927 、财务费用694、税金520 ,投资回收期8.2年。