应用案例名称
鸿源龙嘉公司市政污泥常温深度干化项目
工艺流程
(1)污泥调理:将待处理污泥进行调理,以提高污泥脱水性能。
(2)累叠压滤:调理后的污泥输送高压累叠压滤机,通过布料装置在压滤框中层层竖向累叠,污泥薄层之间由滤布分隔并作为导水层。污泥层累叠到一定厚度,进行压滤脱水,脱水后的污泥成为半干污泥,含水率降能够至55%以下。
(3)超细化粉化干化:半干污泥在粉化干化反应器中高速叶片的撞击下成为细粉体,并进行高速离心运动,水分脱离污泥而实现高效干化,污泥含水率能够降至20%以下。
(4)气粉分离和尾气净化:污泥干化后,污泥干粉和含湿空气混合在一起,采用旋风分离器和布袋除尘器进行气粉分离和除尘。污泥干粉输送至干粉料仓,并使用喷淋装置对含湿空气中的水分、污染成分进行有效吸收,满足排放标准。
污染防治效果和达标情况
污泥常温深度干化成套设备可将含水率80%以上的污泥脱水并深度干化至含水率30%以下,污泥减量程度在70%以上,达到项目要求指标。
二次污染治理情况
1、废水直接进入厂内原有污水处理系统处理,不会造成二次污染。 2、废气为经过喷淋处理后,达到国标《大气污染物综合排放标准GB16297-1996》、北京市地标《大气污染物综合排放标准DB11/501-2017》要求(颗粒物≤10mg/m3、二氧化硫≤20 mg/m3、氮氧化物≤100 mg/m3),达标排放。
能源、资源节约和综合利用情况
1、减量程度高。干化后的污泥较原污泥减量70%以上,体积的减少也大量减少了空间占用。
2、与后端最终处置设施完全耦合,不需增加额外工序。污泥干化后就近送入电厂燃煤发电系统耦合处理,本技术中的污泥干化后为细粉状,能够直接与煤粉均匀掺混,从而节省了磨细的工序。
3、污泥热值高,替代燃料。污泥干粉的热值平均为2200 Kcal/kg,电厂动力煤的热值为5000 Kcal/kg。本项目中湿污泥干化量为100吨/天,污泥干粉产生量约为29吨/天,则每年产生污泥干粉约10440吨,可替代动力煤约4594吨/年。实现了减量化、无害化、资源化。<...